UF&RO工艺在电镀废水回用中的应用

   日期:2021-11-12     浏览:173    
核心提示:  择要:采纳UFRO工艺对昆山三丽电镀无限公司电镀废水解决零碎的出水进行深度解决,后果标明:该工艺出水水质稳固,其浊度、TS
   择要:采纳UF&RO工艺对昆山三丽电镀无限公司电镀废水解决零碎的出水进行深度解决,后果标明:该工艺出水水质稳固,其浊度、TSS、TDS及电导率等多项目标均餍足了离子替换零碎的要求,使废水患上以纯化而回用。该工艺的使用,不只庖代了原本的纯水消费工艺,节约了船脚,进步了水的行使率;并且年夜年夜缩小了排污量,既节流了排污费,又缩小了环境净化,获得了明显的经济效益以及环境效益。

  要害词:超滤 反浸透 电镀废水

  昆山市三丽电镀无限公司是一家以消费眼镜架为主的日本独资企业,其消费工艺次要包罗电镀以及电泳两年夜局部。镀种有镍、铜、金、银及电泳漆等。天天用水约45 m3,此中纯水需20 m3(来自该企业的纯水制备站),次要用于电镀溶液的配制、镀件荡涤等工序。该企业日排放废水45 m3,含各类镀种,为综合电镀废水。现公司建有一套以化学积淀为主的废水解决零碎,根本能达标排放。

  为缩小电镀废水的排放量,同时进步水的行使率,该企业引入UF&RO工艺,对电镀废水进行深度解决。

  1 电镀废水

  该企业电镀综合废水经化学解决后,各项水质目标如表1。

  表1 电镀综合废水经化学解决后水质目标


             2 工艺流程

  电镀废水回用工艺如图1所示。废水解决零碎出水流入原池塘,经潜水泵进入由4只直径140 妹妹的超滤膜组件并联组成的超滤零碎进行制水,流量衰减到后来的10%后,由超滤滤过水份别正冲、反冲、再正冲膜组件,接着再制水,这样制水以及荡涤进程周而复始,直到水力冲刷后的流量衰减到后来的10%时,采纳药液进行轮回荡涤。超滤滤过水经低压泵进入以一级两段式陈列的直径为240 妹妹的抗净化性反浸透膜组件,咸水进入离子替换零碎(混床)制取纯水,浓水以及超滤冲刷水则前往废水解决零碎。为延伸反浸透制水工夫,正在低压泵以前退出阻垢剂。当反浸透安装产水量降落10%,脱盐率降落10%或进出压差增年夜15%时,阐明膜已被净化,这时候需求进行化学荡涤。

  2.1 安装阐明

  ⑴ 增压泵

  增压泵为超滤提供压力,其功率P=1.1 kW,流量Q=8 m3/h,扬程H=25 m。增压泵受池塘液位管制,高开低停。

  ⑵ 超滤零碎

  采纳超滤膜作预解决,可失去高品质的RO进水,从而保障反浸透膜的长时间稳固功能。超滤膜技巧曾经用于海水淡化及水污染零碎的预解决中[1~3],该技巧与惯例预解决相比,具备规范化设计,投入少,产量高,无需延续加药,稳固性高,需休息力少,占高空积小,主动化水平高,操作不便等优点。

  本零碎中的超滤采纳内压式中空纤维膜,正在PLC的管制下,完成主动进水,主动反冲,确保该零碎长时间稳固运转。

  ⑶ 低压泵

  原水通过预解决后,已达到反浸透进水水质的要求,低压泵为反浸透提供压力,其功率P=3.0 kW,流量Q=4 m3/h,扬程H=29 m。

  ⑷ 反浸透零碎

  采纳新型的由美国海德能公司消费的抗净化性反浸透膜组件,以一级两段方式陈列,具备高脱盐率,保障产水水质。通过反浸透膜解决后,脱盐水进入反浸透咸水箱。

  2.2 工艺特性

  该工艺次要由超滤以及反浸透两局部组成,上面就其辨别论述。

  2.2.1 UF零碎

  表2 UF零碎的解决成果

              如表2所示,超滤零碎对浊度有很好的去除了成果,对TSS有约40%的去除了成果,TDS以及电导率均有局部的去除了。这样通过超滤零碎的预解决,出水再进反浸透零碎就能失去无效的保障。

  2.2.2 RO零碎

  如表三、4所示,反浸透对各类离子都有显著的去除了作用,其出水水质也餍足了离子替换零碎的j进水要求。

  由以上数据可阐明:UF&RO零碎正在电镀废水的回用中起到了首要作用,此中超滤膜能够从溶液中别离年夜份子物资、胶体、卵白质、微粒等,截留份子量范畴从500到500 000阁下。其出水作为反浸透的进水,可以保障反浸透组件长时间稳固地运转。而反浸透膜具备较高的有机盐截留率、单元面积透水量年夜、水的收受接管率初等特性,因此UF&RO零碎的出水水质很高,能够达到脱盐水的规范,再经混床解决,则能达到纯水乃至高纯水的规范,齐全能回用于电镀工艺

  3 工艺经济性剖析

  3.1 UF&RO工艺应用先后企业用水状况比拟

  UF&RO工艺应用前该企业用水状况如图2所示。

  UF&RO工艺应用前该企业用水状况

  原纯水制备流程见图3。


       原纯水制备流程

  由以上能够看出,该企业用水具备如下特性:⑴ 出水没有轮回应用,用水量很年夜;⑵ 水的排放量年夜,酿成的环境影响也年夜。

  UF&RO工艺应用后该企业用水状况如图4所示。


  UF&RO工艺应用后该企业用水状况

  由UF&RO工艺应用先后该企业用水状况可看出,采纳该零碎不只能缩小废水排放量,节流排污费,并且能庖代自来水消费纯水的工艺,既节流船脚,又省去了纯水消费工艺,为该企业博得了经济效益以及环境效益。

  3.2 经济性剖析

  该设施运行按天天12 h计,每一年开车360 d。

  该回用工艺零碎造水老本以下。

  ⑴ 较量争论根据

  ①安装实际产水量 30 m3/d

  ②工程总投资 12万元

  ③电费老本 0.5元/(kW·h)

  ④单元产水能耗 0.9 kW·h/(m3产水)

  ⑤培修费(以总投资计) 1%

  ⑥安装及配套设备应用寿命 20 a

  ⑦UF组件应用寿命 8 a

  ⑧RO组件应用寿命 5 a

  ⑨化学药品用度 0.65元/ (m3产水)

  ⑩人工费(一班一人制) 6000元/(a·人)

  ⑵ 造水老本

  ①投资老本 0.56元/ (m3产水)

  ②电费老本 0.45元/ (m3产水)

  ③膜改换用度 0.71元/ (m3产水)

  ④化学药品用度 0.65元/ (m3产水)

  ⑤人工费 0.56元/ (m3产水)

  ⑥培修费 0.11元/ (m3产水)

  总造水老本 3.04元/ (m3产水)

  采纳该回用工艺以前天天的排放量为45 m3,采纳该工艺后天天的排放水量为15 m3,可见年夜年夜升高了环境负荷。同时天天节约用水30 m3,既有环境效益又有经济效益。

  4 论断

  ⑴ UF&RO工艺解决经化学积淀后的电镀综合废水,使废水的无机物以及含盐量进一步升高,其浊度、TSS、TDS及电导率等各项目标均餍足后续离子替换零碎的进水要求,并且水质稳固、牢靠。

  ⑵ UF&RO工艺解决电镀废水回用于消费工艺,不只庖代原本的纯水消费线,节约了船脚,并且缩小了排污量,获得了精良的经济效益以及环境效益。

  参考文献

  1 苏捍卫,王越,王志,等. 海水淡化的膜预解决技巧钻研停顿。中国给水排水,2003,19(8):30~32

  2 Glueckstem P, Priel M, Wilf M. Field evaluation of capillary UF technology as a pretreatment for large seawater RO systems. Desalination, 2002,147:55~62

  3 Wilf M, Schierach M K.Improved performance and cost reduction of RO seawater systems using UF pretreatment. Desalination, 2001, 135: 61~68

 









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